來源:中國鋁材信息網
發布時間:2007/9/7 8:49:03
王顯明,單長智,侯 繹,高振中
(東北輕合金有限責任公司,黑龍江 哈爾濱150060)
摘要:利用光學顯微鏡和掃描電鏡對用5B06- O合金焊絲焊接后產生的焊縫表面缺陷進行了分析;確認焊縫表面的夾雜物為MgO焊渣,其產生原因是焊接時保護氣體流量不足或焊接現場環境不好造成的。
關鍵詞:5B06- O合金焊絲;氬弧焊;焊縫;夾雜
某型號艙體的貯箱殼體與連接環之間采用氦-氬混合氣體保護的鎢極自動氬弧焊機焊接,焊絲采用東北輕合金有限責任公司(以下簡稱東輕公司)生產的5B06-O(LFl4M)合金直徑為2mm的線材。在進行焊接試驗時,焊縫上出現黑色和黃色的夾雜物,用戶認為是焊絲存在質量問題。東輕公司對此缺陷進行了分析研究。
1 用戶焊接試驗的方法
焊接設備:POLYSOUDE 750PC型全自動氬弧焊機;
保護氣體:氦-氬混合氣體;
焊接用試板:2.5mm厚5A06-O鋁合金板;
焊絲:Φ2mm的5B06-O合金線材;
環境溫度:27℃;
相對濕度:小于55%。
2 缺陷的組織特征
2.1 缺陷的宏觀特征
用戶對兩塊試板進行了焊接試驗,第一塊試板焊縫的宏觀表面組織如圖1所示,焊縫外觀光滑無異物,為正常的氬弧焊焊縫。第二塊試板焊縫的宏觀表面組織如圖2所示,焊縫上存在大量的黃色夾雜物和少量的黑色夾雜物,夾雜物浮在焊縫表面,有的呈突起狀,有的呈凹陷狀。
圖1 焊縫表面無夾雜物的試板
圖2 焊縫表面有夾雜物的試板
2.2 缺陷的掃描電鏡分析結果
缺陷處的掃描電鏡照片如圖3所示。對圖3中的黑色夾雜物和黃色夾雜物分別進行了能譜成分分析,結果如圖4、5。從圖4、5得知,夾雜物主要是由Mg和O組成:黑色夾雜物中ω(Mg)=41.79%,ω(O)=36.04%;黃色夾雜物中ω(Mg)=55.89%,ω(O)=37.80%。這說明夾雜物的產生原因是由于焊接時性質活潑的Mg元素與O元素發生反應形成MgO焊渣。
圖3 掃描電鏡下缺陷處形貌
3 焊絲的顯微組織
對用戶提出質量異議的焊絲進行了化學成分分析(表1)。結果表明焊絲的化學成分符合GB/T3190-1996《變形鋁及鋁合金化學成分》的規定。
對用戶提出質量異議的焊絲,制備了高倍試樣,觀察顯微組織。在焊絲的顯微組織中未發現初晶化合物和其他冶金及加工缺陷。
圖4 黑色夾雜物能譜分析結果
圖5 黃色夾雜物能譜分析結果
4 東輕公司的模擬焊接試驗
為了驗證東輕公司生產的焊絲質量,做了模擬焊接試驗,其方法如下:
焊絲:用戶認為有質量問題的5B06-O鋁合金線材;
試板:2.5 mm厚的5 A06-O鋁合金板;
焊機:BX3-500-3型手動鎢極氬弧焊機;
保護氣體:氬氣;
焊接電流:90A;
焊接電壓:28 V~30 V。
模擬焊接試驗的結果如圖6所示,焊縫表面干凈光滑,未發現焊渣等異物。說明焊絲的質量不存在問題。
圖6 模擬試驗的焊縫
5討論
5.1 焊接缺陷產生的原因
從掃描電鏡、能譜分析的結果可看出,缺陷的組成<
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