2月份,中厚板廠結合今年的產量和利潤目標,領導班子逐項分析研究、制定方案,實施了降低動力電、降低外委加工費、提高成品率“三駕馬車”降成本,力爭今年降低成本1000萬元。
據了解,中厚板廠編制了學習材料,教育員工知悉每天1個谷值、2個峰值、3個平值時段的具體時間,同時,他們優化生產組織,在合同非滿負荷時,3950mm 軋機堅持每日22時以后谷值生產,熱處理工區把退火爐和時效爐升溫階段放在谷值時間,天然氣加熱爐全天候批量滿爐生產,將加熱爐單耗控制在48立方米/噸以內,全年動力電力爭降低使用成本100萬元。
為了達到降低加工制造成本500萬元的目標,制造部配合公司科技發展部、技術中心等相關部門盡快完成某合金的轉產,配合裝備工程部加快22米輥底爐改造進程,持續提升軍工配套研發水平和重點產品保供能力,力爭降低成本400萬元,同時,他們還發揮機電工區維護和檢修技術優勢,挖內潛苦練內功,加大回收復用、修舊利廢、自制加工、減少外委,力爭修理費要降低100萬元以上。
工作中,制造部組織梳理優化工藝流程,采取強化標準執行檢查、嚴控重投補投、加大專項攻關等措施提高某高端合金和重點生產成品率,進一步提升工序控制能力,確保中厚板廠綜合成品率比計劃提高2.0個百分點以上,力爭降低成本400萬元。
發表評論